產品別名 |
別墅大門柱用石材,商品房陽臺柱子干掛石材,600柱子干掛石材成品有多大,小區門柱子用什么石材 |
面向地區 |
全國 |
材質 |
花崗巖 |
產品認證 |
ISO9001 |
顏色 |
黃 |
靜電噴塑工藝在石材機械中的應用和發展
概述 傳統的石材機械表面一般采用噴漆或刷漆工藝,油漆的利用率均在60%左右,不但浪費油漆,而且污染環境,勾兌油漆需用大量的稀料,使用成本較高。傳統的油漆作為分散介質的溶劑存在一定的毒性,揮發污染環境并有害于操作和使用人員的身體健康。并且油漆的附著力不是很強,固化時間較長,在噴漆或刷漆過程中易造成油漆的流淌,噴漆前需刷防銹底漆,并且油漆表面不耐磨,易脫落,使機械設備的外觀出現質量缺陷。同時對油漆操作工的技術要求比較高。而靜電噴塑工藝和傳統的油漆工藝比較,有明顯的優勢:使用塑粉進行靜電噴塑,塑粉采用潔凈的壓縮空氣作為分散介面,不用使用稀料進行稀釋,有利于環境保護和操作及使用人員的身體健康。采用靜電噴塑塑粉回收后可以重復使用,塑粉利用率高,所以一般靜電噴塑塑粉的利用率均在98%以上,與溶劑型涂料比較利用率大大提高。噴塑涂層外觀質量使機械設備明顯提高了外觀檔次,塑層附著力和機械強度明顯提高和增強,工件表面涂層堅固耐用、耐酸、耐堿,機械性能與金屬表面附著力性能指標均為優良。并在“三防性能”(霉菌、濕熱、鹽霧)及電絕緣性能亦良好;而且噴塑施工塑層固化時間明顯縮短,塑層耐磨耐腐蝕能力明顯高出許多,并且工件不需要任何底漆。在噴塑過程中絕不會出現任何流淌現象,操作簡單,可縮減涂裝工序,一次噴涂即可達到所要的涂層要求,對操作人員技術要求不高。與傳統油漆工藝比較,成本明顯低于油漆工藝,質量明顯油漆工藝。由于靜電粉末噴涂工藝具有到的性,因此近年來它被越來越多的用戶接受。大洋機械制造有限公司將噴塑工藝應用于180、200、250系列龍門鋸石機和各類石材切割機、磨機的電控柜、各類護罩、箱體、機殼等,取得了明顯的經濟效益和社會效益。 靜電噴塑工藝原理 用靜電噴粉設備(靜電噴塑機)把粉末涂料噴涂到工件的表面,在靜電作用下,粉末會均勻地吸附于工件表面,形成粉狀的涂層;粉狀涂層經過高溫烘烤流平固化,變成效果各異(粉末涂料的不同種類效果)的終涂層;噴涂效果在機械強度、附著力、耐腐蝕、耐老化等方面優于噴漆工藝,成本也在同效果的噴漆之下。 靜電噴塑的工藝流程及各工序相關設備和原材料 1.前處理工藝流程:除油、除銹、磷化、鈍化。工件處理后不但表面沒有油、銹、灰塵,而且原來銀白色有光澤的表面上生成一層均勻而粗糙的不容易生銹的灰色磷化膜,既能防銹又能增加噴塑層的附著力。相關設備和原材料:前處理槽(混凝土做槽或塑料焊接槽池);相關化學藥品:硫酸、鹽酸、純堿(Na2CO3),酸性除油劑、磷化液、鈍化液。 2.靜電噴塑工藝流程:靜電粉末噴塑:將工件表面利用靜電吸附原理均勻地噴上一層塑粉,落下的塑粉通過回收系統回收,過篩后可以再用。相關設備和原材料:①靜電噴塑機(靜電粉末噴涂機)1臺或多臺;②具有粉末回收功能的噴房(單工位或雙工位);③塑粉(噴涂原料,又稱粉末涂料)。 3.高溫固化工藝流程:將噴涂好的工件推入固化爐,加熱到預定的溫度(一般185℃),并保溫相應的時間(15分鐘);開爐取出冷卻即得到成品。相關設備和原材料:固化爐(需要自動控制的參數:溫度、保溫時間)。固化爐加熱方式:電加熱、燃油加熱或燃氣加熱。 4.裝飾處理工藝流程:為使靜電噴涂的工件達到某一種外觀效果如各種木紋等而采取的處理工藝(可以通過選擇不同的塑粉來實現)。 靜電噴塑工藝在石材機械應用中的常見故障分析和解決辦法 1.出粉正常但不上粉或者上粉很少。故障原因:主機噴槍保險燒斷(1A);噴槍進水,高壓靜電被短路,系統處于保護狀態,輸出電壓很低;選用粉末不是靜電噴涂用粉末、粉末受潮、粉末質量不佳;工件與主機之間的接地連接不良;供粉泵阻塞,噴槍噴嘴阻塞;輸出電壓調得過低。解決辦法:更換1A的噴槍保險;分解并充分吹干噴槍,檢查并解決水分來源,壓縮空氣干燥;換用合格的靜電粉末;檢查接地線連接情況;清洗供紛泵,清洗噴槍噴嘴積粉;推薦工作電壓:60~70KV。 2.上粉效果不理想。故障原因:輸出電壓過低;空氣壓力過大,粉末被吹跑;粉末受潮或者質量不佳(用回收粉過多);工件接地線接觸不良或者掛鉤上沾有過厚的已經固化的粉末。解決辦法:推薦工作電壓:60~70KV;調整射粉氣壓;換用合格的靜電噴涂用粉末涂料(新粉末與回收粉末重新配比);檢查工件接地通路,清理掛鉤。 3.粉末霧化不良。故障原因:流化氣壓過低、粉末輕度受潮或者粉末質量不佳;吸粉泵堵塞或者損壞。解決辦法:增大流化氣壓,換用干燥合格的粉末;清理或者聯系廠家及時更換吸粉泵。 4.工作指示燈不亮。故障原因:噴槍的電纜線插座不良、槍機行程過短,不能扣動槍內的開關。解決辦法:檢查噴槍電纜線,調整扳機頂螺絲。 5.電源指示燈不亮。故障原因:電源插座沒電、電源線與插座接觸不良、電源保險燒斷(0.5A)。解決辦法:檢查電源和檢查更換0.5A電源保險。 6.不出粉。故障原因:噴槍的出粉口被擴散頭堵住;電磁閥不動作,沒有連接噴槍的輸粉管彎折或者脫落,氣壓連接管接錯(射粉與稀釋顛倒)射粉氣壓輸出;噴塑機進氣閥門沒有打開,或者氣壓過低;噴槍控制線、扳機開關、噴槍連接到主機的插座接觸不良(扣動板機時主機內沒有“卡達”聲);稀釋氣壓(二次氣)過大;吸粉泵上的出粉嘴堵塞;220V交流電壓過低,設備供電不足,電磁閥打不開。解決辦法:向外調整擴散頭位置;檢查電磁閥的插頭和連線;檢查輸粉管與各條氣管;打開閥門并調整射粉氣壓到0.3~0.4;檢查連線和插頭;先將稀釋氣壓完全關閉試機;清理,并注意經常檢查;調整電源電壓或者加一個穩壓器。 7.不出粉或一通氣就一直出粉。故障原因:高壓空氣中有水,且工作環境溫度太低,電磁閥閥芯被凍住,特點是主機工作指示燈顯示正常,電磁閥不動作。解決辦法:用電吹風給電磁閥加熱化開,并解決水分和溫度問題。 8.出粉不良出粉少或出粉不均勻。故障原因:輸粉管過長;流化氣壓過低,粉末流化不良;射粉氣壓過低出粉量會變小;粉末受潮結團或者混有雜質;吸粉泵上的出粉嘴被粉末堵塞;清理過程中不慎弄壞(改變)了吸粉泵的結構;稀釋氣壓過大或者稀釋氣壓沒有關嚴或者稀釋氣壓調節閥失靈漏氣;射粉氣壓調得很大實際感覺輸出氣壓仍很小(北方冬季),多是因為壓縮空氣中有水結冰所致。解決辦法:輸粉管不能擅自加長;調整流化氣壓;調整射粉氣壓;更換粉末,注意防潮;清理,并注意檢查及防潮;聯系廠家及時更換吸粉泵;拆下并檢查稀釋氣壓管的輸出氣;用電熱吹風機的熱風吹各個調壓閥的閥體金屬部分使冰化掉。 9.出粉過多。故障原因:射粉氣壓太高,或者流化氣壓過低。解決辦法:適當調整氣壓。 10.噴槍麻手。故障原因:整個系統(主機、工件)的接地線接地不良。解決辦法:系統接地線必需良好接地。 11.人體充電。故障原因:噴槍接地線沒有良好接地,人體吸收的靜電電荷不能及時泄放而積累。解決辦法:檢查噴搶握把接地線。 12.噴粉時打火。故障原因:工件接地不良,掛架掛鉤表面積累固化粉末過多;噴槍離工件太近;噴槍電流反饋控制電路故障。解決辦法:檢查工件接地情況,清理掛鉤掛架;噴槍與工件要保持一定的距離;聯系人員檢查維修。 13.針孔、縮孔。故障原因:輸出電壓偏高或者與工件距離過近擊穿粉末涂層;工件表面有油污、粉塵,固化后會形成縮孔,縫隙處尤其嚴重;不同成分的粉末混合使用會造成各種意外情況。 14.氣泡。故障原因:工件表面有水、油等,受熱蒸發所致。 15.漆膜附著力不夠。故障原因:前處理不干凈,工件表面有銹、水、油污、粉塵、灰塵;工件的氧化膜未去除;工件烘烤溫度不夠高或者保溫時間不夠,注意烤爐顯示溫度與工件實際溫度的差距。 16.扳機阻力過大。故障原因:扳機頂螺絲調整不合適,扳機復位彈簧過硬。解決辦法:調整扳機頂螺絲,調整扳機復位彈簧。 17.工件邊角拉絲。故障原因:噴槍電壓過高,靜電噴粉的靜電電壓并不是越高越好。 18.噴涂大面積平板工件時,涂層厚度不均勻。故障原因:主要原因是噴槍輸出靜電電場強度不夠,不能有效的自動限制粉層厚度,致使粉末過分堆積。解決辦法:將噴槍輸出電壓調高(噴槍具備高壓打火抑制能力),或者更換性能合格的靜電噴槍。 靜電噴塑工藝在石材機械中的應用和發展 靜電噴塑工藝是在某些方面替代傳統噴烘漆工藝,廣泛應用于各種金屬表面涂裝的一項新的工藝。我們將靜電噴塑工藝應用于石材機械產品(系列龍門式鋸石機、各種磨機、系列石材切割機以及超薄板剖切機)的大部分工件上,不僅提高了產品的外觀質量,而且加強了產品的表面保護,噴塑層堅固、耐用、耐酸、耐堿、機械性能與金屬表面附著力強,同時具有良好的三防(霉菌、濕熱、鹽霧)性能和電絕緣性。特別適用于石材加工的惡劣環境,起到了延長設備使用壽命和安全使用、安全維護的良好作用,同時也給我們帶來了良好的社會效益和經濟效益,經過近一年來的市場使用和檢驗,反映較好,得到了廣大客戶的認可和一致好評。石材
莒南縣磨料磨具產業整治結新果
近日,莒南縣磨料磨具產業在發展成該縣支柱產業后,由于工藝落后,質量難以,并且耗能高、污染高,且受國家產業政策調整等原因,多數企業難以獲得工業產品生產許可證,發展陷入困境。在縣委、縣大力支持下,市、縣質監部門多次深入企業開展調研,向縣委、縣遞交了詳盡的調研報告,指出了產業發展面臨的問題和整改建議。 縣委、縣作出了科學決策,明確要求:1、淘汰工藝落后、高耗能、高污染的倒焰窯,全面推廣小型隧道窯,所有倒焰窯從2007年10月1日起20天內全部予以拆除;2、全面推廣清潔生產工藝,用氣(液化氣、天然氣)、電等清潔燃料代替高耗能、高污染的燃煤;3、砂輪生產企業建設70米以上的大型隧道窯;油石的煤燒明焰隧道窯達到35米以上,并于2007年11月1日前完成改造;樹脂磨具的隧道窯達到25米以上;4、清理整頓無證生產行為,關停所有無證小企業。嚴厲打擊摻雜使假、以假充真、以次充好等違法行為,建立良好的市場經營秩序。 10月1日起,隨著332座倒焰窯的全部拆除,莒南磨料磨具產業進入了全新的發展時期:重新整合成立的30多家砂輪生產企業已申請建設大型燃氣節能環保隧道窯,其中20家已開工建設,有7家已建設完工并相繼投入生產。據已投產的企業初步統計,采用隧道窯新工藝后,由于利用逆流原理工作,熱能利用率高,熱量的保持和余熱的利用良好,較倒焰窯能耗降低了30-40%。因為受熱均勻,產品質量合格率由倒焰窯的60%提升到98%以上。同時,產品燒成時間減短,從倒焰窯由裝窯到出空需要10多天,變成24小時流水作業不間斷地出產成品,使產量大幅上升。能源的有效利用和產品質量的大幅度提升,的提高了勞動生產率。雖然生產企業由276家降低到40家,但產量卻能增加2.5到3倍,達到45萬噸。由于新建的隧道窯全部采用氣、電等清潔燃料,也有效削減了大氣污染物的排放量。 莒南縣磨料磨具產業的成功整治,標志著臨沂市質監部門開展的區域性產品質量整治工作取得了又一個豐碩的成果,是全市區域整治取得的又一令人振奮的成績。石材石材
鋸石機使用注意說明
鋸石機使用注意說明 鋸石機是行業中廣泛使用的設備,深受客戶青睞喜愛。機械使用是一項非常重要的事情,對于生產的影響非常重要。今天我們就為您說明一下鋸石機使用中的注意事項。 1、鋸片空轉:尤其新基體使用時,需空轉10-20分鐘左右,夏季高溫季節還需帶水空轉,其目的在于進一步消除焊接刀頭時對基體的影響,并增強鋸片在高速旋轉狀 態下保持內在質量的記憶。2、切割的荒料不得小于0.5m3,并放置穩妥,底面應墊有方木,塞實固牢,荒料應位于工作臺的對稱位置上,以確保工作臺車和荒料的穩固,不得有晃動、發抖現象。 3、根據荒料的長、寬、高調整行程開關,使鋸片升降和料車的行程在可靠有效的范圍內。鋸切前鋸片刀口應離開荒料高10~20mm。鋸切后,鋸口距荒料底部應留有20—40mm,鋸片走刀架左右運行前,應使鋸片全部退出荒料鋸口,距離不得小于150-200mm,以防止鋸片撞擊荒料。4、鋸片空轉穩定后方可進行試切割,不準鋸片刃口與荒料接觸時啟動鋸片,切割中不準停止鋸片轉動,須退出鋸口后方可停轉。5、切割時若發現荒料有晃動應立即停止切割,待將荒料固定牢固后方可繼續工作,切割中,不準任意移動荒料。6、切割時發現鋸片有明顯減速甚至夾刀現象,則可能是皮帶打滑、壓緊螺母松動或吃刀深度太大、走刀速度過快等原因,應及時調整。
開礦熱潮來襲 石材機械迎來一大波發展機遇
近兩年來,南安石企加速了對全國甚至全球礦山資源的開采步伐。這一波開礦潮,催生了的礦山機械市場。石材產業是南安大產業,產業鏈條相對完善。上游的礦山、下游的加工都需要機械設備。 巨輪機械副總經理蔡建華表示,現在國內做礦山機械的廠家并不多,礦山機械競爭并不是非常激烈。而且隨著礦山開采方式的改變,礦山機械的市場需求仍在激增。如今,巨輪在礦山機械的研發已基本完成,在還沒推向市場前,已有好幾家企業提前下了訂單。 除了瑜鼎、巨輪,在礦山機械深耕多年的水南石材機械有限公司,一度將產品賣到澳大利亞、韓國、巴西、印度等40多個國家和地區,受到礦山開采和石材加工業者的青睞。 南安企業轉向礦山機械市場,事出有因。在中國經濟轉型的重要關口,石材業也面臨著轉型升級的壓力,找到核心競爭力無疑是參與國際國內競爭的重要籌碼。對于石材這個資源型行業來說,掌握礦山資源就掌握了基礎的競爭力。 因此,南安石企加速了外出開礦的步伐:盈磊石材、豪展石業、明超石業、三盛石材、光明石業、鑫龍實業等企業紛紛到外地開礦……今年,還有大批南企赴貴州、山東、湖北、新疆、河南、漳州等地尋找石材。 這股外出開礦熱潮為礦山機械企業帶來了更多紅利。泉州鑫龍實業有限公司董事長周宗侯表示,自從到河南魯山縣投資開礦后,公司位于魯山縣的礦山如今已被8家更小的開礦小分隊瓜分,僅一個山頭,就有數十臺礦山機械日夜不停地作業。 “我們還成立了一個地質勘探隊,奔赴全國各地2000多處礦山探點。只要石材荒料有利用價值,礦山機械馬上就要開動。”他說。 “外省礦山開采非常,每個月都會聽到好幾個新品種開采的消息,礦山機械的黃金期來了。”蔡建華說,包括國外,礦山機械市場尚處空白,且國外做礦山設備的廠家不多,國內礦山機械企業迎來了真正意義上的春天。 蔡建華所言非虛。在礦山機械領域,廠家基本上集中在水頭、石井、安海等地,外地很多企業要買石材機械都到這里購買。而在這些企業中,上規模企業其實也就是水南、華龍、巨輪等幾家機械。 這一波開礦潮能持續多久,沒有多少人能說出具體時間,但大多數業內人士對此都非常樂觀。“光魯山縣的礦山,至少還能再開采50年。”周宗侯說。 蔡建華認為,隨著人們生活水平的提高,近年來石材更多地進入到日常裝修中,市場不可小覷。“目前國內人均石材使用量不到5平方米,而歐美國家的使用量是國內的10倍,礦山開采仍將持續,礦山機械需求還將激增。” 蔡建華還表示,從現有企業的銷售情況看,全國范圍內礦山機械市場一年的需求可能有1萬臺。再加上礦山機械損耗快、更新速度快,24小時開采的情況下,兩年就進行更新換代,市場將保持著的需求量。石材
科學家設計出超硬新材料
圖注:加州大學洛杉磯分校科學家制造出“超硬材料”二硼化錸。圖中展示的是二硼化錸的粉未形態。這些粉未是通過加熱熔爐中的元素煉制而成,其程序與電弧熔化煉丹法類似。 據報道,超硬材料的用途非常廣泛,無論是鉆探石油和修公路用的鉆頭,還是精密儀器和手表表面的抗摩涂層,都需要使用超硬材料。加州大學洛杉磯分校科學家開發出一種制造超硬材料的新方法,他們制造的超硬材料具有的耐摩性和抗裂性。他們的發現已經刊登在4月20日出版的《科學雜志》上。 這項研究的合著者查德·B·凱恩是加州大學洛杉磯分校無機化學、材料科學和工程學教授。他認為,金剛石之所以是世界上硬的材料,是因為金剛石的碳原子間具有極短的共價鍵。實事上,世界上所用的大多數金剛石都是人工合成的,而且價格非常昂貴。金剛石粉未可用于制造石油鉆頭、筑路機和挖山洞用的挖穴機。然而,金剛石不能用于切割鋼鐵,因為切割鋼鐵將毀壞金剛石刀片。凱恩說,立方結構的氮化硼是金剛石的替代品,可以用來用來切割鋼鐵,但它是在非常高的溫度和壓力條件上合成的,其價格比金剛石還要昂貴。 超硬材料具有“超級不可壓縮性”,意思是它們具有抵抗外形變化的抗性,這正是產生硬度的必要條件。制造超硬材料的方法有兩種:一種是通過使用碳元素并將其與硼或氮合成在一起來仿制金剛石,從而保持較短的共價鍵;另一種是尋找具有“不可壓縮性”的金屬并設法使其堅硬。凱恩和他的同事正在發展第二種方法。凱恩說:“我們的設想是合成一種‘不可壓縮的’金屬,這種金屬碰巧是低硬度的,但它具有可以使其變硬的短共價鍵。”凱恩是加州大學洛杉磯分校加州納米系統研究院成員,該研究院鼓勵通過跨學科合作來解決納米科學和納米技術領域的相關問題。 鋨是一種相對柔軟的金屬元素,是目前所知道的具“不可壓縮性”的金屬,2005年,凱恩的研究團隊把鋨元素與短共價鍵原子合成在一起,制造出一種幾乎與金剛石同樣“不可壓縮的”材料。它是如此堅硬,甚至可以在硬度達9級的藍寶石上劃出痕跡(硬度的劃分級別為1-10級)。“我們發現,如果我們把硼和鋨結合在一起,我們只能使鋨金屬中鋨原子的分隔距離擴大10%,這已經非常不錯了;如果你想盡可能地縮小原子之間的分隔距離,就需要尋找更好的過渡金屬。”凱恩說:“于是我們仔細搜索了所有過渡金屬以確認是否有比鋨更好的過渡金屬,從而使膨脹系數少于10%。我們發現只有錸具有這種潛力,因此,我們制造出二硼化錸。” 錸是一種高密度、低硬度的金屬,它在元素周期表中剛好排在鋨元素的后面。“我們合成出了短共價鍵,我們只能使錸金屬中錸原子的分隔距離擴大5%,從而使其既具有‘不可壓縮性’又非常堅硬。錸金屬中的錸原子之間的距離僅膨脹了5%——這是這篇科學論文的關鍵。在某個方向上,二硼化錸的‘不可壓縮性’與金剛石相同,在另一個方向上,二硼化錸的‘可壓縮性’僅比金剛石稍高。”在低作用力下,二硼化錸的硬度與立方結構的氮化硼相等,而氮化硼是第二硬的材料。在更高的作用力下,二硼化錸的硬度僅比氮化硼稍低。凱恩稱:“我們的材料非常堅硬,足以劃破金剛石,比二硼化鋨要硬得多。” 而且其它超硬材料,包括金剛石和立方結構的氮化硼都是在昂貴的高壓條件下制造出來的。凱恩說,“我們的材料只需要通過一種簡單的程序就可以制造出來,不需要使用壓力。”在談到合作時,凱恩說,“我之所以來到加州大學洛杉磯分校,之所以喜歡這個地方,是因為無論你做什么,比如,以我個人來說,無論你何時想要制造一種新材料,你經常需要你自己不具有的設備和技能。而加州大學洛杉磯分校擁有材料制造領域的和相應的設備,每次我有疑問時,所有人都樂于幫助我進行實驗并積極地與我合作。”凱恩認為,盡管新超硬材料有的潛力,但它們還不可能在短時間內取代金剛石。石材
礦石和機械進口加大南非貿易赤字
南非財經媒體I-Net Bridge 調查發現,南非與其非洲關稅同盟貿易伙伴之間的對外貿易平衡,在2月份58億蘭特赤字的基礎上,3月份預計將達到51億蘭特的水平。之前的預測數字在25億蘭特至65億蘭特之間。而進口預計將繼續加大對貿易平衡的壓力,尤其在礦石和機械進口的驅動下。 南非分析人士普遍認為,對外貿易數字預計將繼續保持很大程度的不穩定性,但是隨著大量機械在不規則基礎上進口,2008年全年進口額將呈上升趨勢。石材
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