噴氨格柵(AIG)優化調整是通過調節各個噴氨支管的噴氨量,使NH3和NOx混合更均勻。一般脫硝機組噴氨格柵(AIG)優化調整的頻次為每年一次,可根據機組運行情況在適當增加優化頻次。
煙氣脫硝裝置中,氨的擴散及與煙氣的混合均勻程度是影響脫硝效率的關鍵因素之一,也是各個公司的核心技術所在。目前SCR主要的噴氨混合裝置是噴氨格柵
噴氨格柵設計不當或煙氣氣流分布不均勻時,容易造成NOx和NH3的混合及反應不均勻,不但影響脫硝效率及經濟性,而且極易造成局部噴氨過量。脫硝裝置投運前,應調整煙氣氣流的分布情況,調整各氨氣噴嘴閥門的開度,使各氨氣噴嘴流量與煙氣中需還原的NOx含量相匹配,以免造成局部噴氨過量。
噴氨格柵主要優點: 模塊化設計,便于運輸安裝; 在噴嘴上部設置擾流裝置,進一步加大噴氨均勻性; 噴嘴具有防堵塞功能 橫向、縱向噴射量均可調節,可控度高; 每一個噴氨格柵都針對具體項目做流場模擬分析,確保噴氨均勻
通過網格布點測量SCR裝置的入口及出口煙道,煙道共布置10個測孔,編號依次為B5→B1、A5→A1,其中NO、O2取樣點共選取2×5×5個(取深度方向5點均值),NH3取樣點共選取2×5×1個,具體布置如圖1所示。NO、O2經Testo350煙氣分析儀直接測定,氨逃逸樣品采用美國EPA的CTM-027標準以化學溶液法采集,取樣時間20min。通過分析樣品溶液中的氨濃度(見圖2),并根據所采集的干態煙氣流量和O2,計算各點干基煙氣NH3濃度。
圖3為反應器出口煙道的速度場分布示意圖,從圖可知,出口煙氣流速與負荷關系密切,且與測孔位置有關。3種負荷工況下,B側速度均值分別為14.1、11.3、8.4m?s-1,A側均值分別為13.8、10.6、8.3m?s-1,均值比分別為1.02、1.07、1.00。