
WNS低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐采用全濕背回燃室,自動拉板壓濾機在卸料過程中,濾餅經常落入拉板導軌,對拉板機構和傳動鏈條的潤滑狀況形成破壞、惡化。壓濾機運轉周期達一年后,將兩側的鏈條蓋板打開,清理內部積存的泥塊;同時,將鏈條拆下用機油浸泡,煤油清洗。安裝廂式壓濾機一般有頭尾兩個支座,以承受整臺機器的重量。尾端(止推板端)和進料管相連接,尾端的支承座用螺栓固定在基礎上。頭端(壓緊裝置端)與尾端相距較遠,兩者之間由兩根橫梁相連接。大型的自動壓濾機的橫梁長度約為11-14m,每側橫梁中間設有2個支撐腿?;厝际遗c后管板扳邊對接,鍋爐采用全對焊接,質量更。該鍋爐燃燒室由大直徑全波紋爐膽組成,燃燒空間大,一次,在檢修ty22型推土機的變速器時,發現變速器各擋活塞的密封環裝反,該機使用的是l形密封圈,稍不注意極易裝錯,(正確的裝配方法是,l形口朝向液壓缸的進油方向),裝錯后就會使活塞密封失效而造成泄油,從而影響變速器的工作,這點在修理時應引起高度重視。又一次,檢修ty22型推土機時,測試了其變速器的進油壓力,發現:低溫時各擋壓力正常,大約15min后i擋變速壓力開始下降且壓力波動,隨著時間的推移油溫逐漸升高,壓力表指針的波動幅度越來越大,推土機推土越來越沒勁,而ii、iii擋的壓力正常;當油溫表指針越過紅區不久,推土機就出現不行瞳的故障,經拆檢發現,i擋進油密封環(銅質)的側面磨損嚴重,且磨成一道道溝槽和臺階;支承輸出軸的軸承其徑向間隙偏大;前進擋的主、從動離合器片存在嚴重的燒蝕現象(這種現象是由于推土機無力,出現離合器片打滑而造成的),后經更換i擋進油密封環、套環、輸出軸及其軸承,以及直接擋的主、從動片、油溫高的故障被排除。燃料燃燒完,有效吸收熱膨脹,輻射受熱面大。為提高熱效率,該型鍋爐前煙箱出口處依次布置有節能器、冷凝器,其節能效果顯著。
本鍋爐具有高、低水位報警功能,低水位聯鎖保護功能和壓聯鎖保護功能。為了有效地監視和控制水位及壓力,本鍋爐配備有水位計、電極式水位控制報警器,還配備有壓力表及壓力控制器,使鍋爐具有高、低水位報警/低水位聯鎖保護和蒸汽壓力壓聯鎖保護,鍋爐自動點火、燃燒器火力自動調節和熄火保護,鍋爐的安全運行。
認為靜環密封圈越緊越好,靜環密封圈基本處于靜止狀態,相對較緊密封效果會好些,但過緊也是有害的。靜環的安裝形式的選擇要充分考慮在相應的工況下的浮動能力,安裝后能自動追隨動環面與之貼合,如果靜環密封圈過緊,使靜環安裝后不能浮動,就會產生偏磨,過早的失效。一是引起靜環過度變形,影響密封效果;二是靜環材質以石墨居多,一般比較脆,過度受力極易引起碎裂;三是安裝、拆卸困難,極易損壞靜環。認為彈簧壓縮量越大密封效果越好,其實彈簧壓縮量過大,會導致密封摩擦副的急劇磨損,瞬間就可能燒損。

該產品的燃料從燃燒器噴出,被高壓電子點火點燃,在爐膽內微正壓燃燒,燃燼后的高溫煙氣由后部煙室轉彎180°進入二回程,由前煙箱處轉彎180°進入節能器和冷凝器由煙囪排入大氣。
前煙箱采用整體式雙開門設置,煙箱門雙層密封,該形式整體性好,美觀、大方,檢修時開啟也很輕便。煙囪高度按8米配置出廠,用戶應按所在地批準的環境影響書的要求確定實際高度,但不得低于8米。
SZS低氮冷凝蒸汽鍋爐為雙鍋筒縱置式“D”型布置快裝水管鍋爐。它由上下鍋筒、膜式水冷壁、對流管束及煙氣冷凝回收裝置組成,燃料在爐膛內燃燒后,煙氣經對流管束及煙氣冷凝回收裝置排入煙囪。該類型的鍋爐實現了燃燒充分、排放污染小、操作便捷、安裝方便等優點;鍋爐熱、出力大、負荷適應性強、自動化程度高、操作方便、運行安*,是一種理想的*效、低耗、低污染綠色環保產品;加之國內燃煤鍋爐強改政策的實行,該系列鍋爐將在未來的熱能裝備應用領域里起到重要的作用。

1、采用雙鍋筒型布置,結構緊湊,占地面積小,火焰充滿度好。 2、爐膛采用膜式水冷壁結構,鍋爐整體采用全封閉焊接結構的氣密性內護板,爐墻密封性好。 3、鍋爐布置受熱面面積大,設計有足夠大的汽水空間,鍋爐參數穩定。 4、尾部布置有煙氣冷凝回收裝置,能有效控制排煙溫度,鍋爐熱。 5、采用高熱阻材料作為絕熱層,保溫性能良好。鍋爐外層采用壓制護板,外觀美觀、漂亮。 6、采用快裝結構,整臺鍋爐設計在鋼性很強的底座上,安裝運輸方便。 7、爐膛設有檢查孔,為使用、維修提供了很大方便。爐頂設有防爆門。 8、采用全自動燃燒器,給水采用連續電動調節,燃燒。并具有多重保護功能,運行安全。